multikopter:logbuch_flyduspider_apm
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
multikopter:logbuch_flyduspider_apm [04.09.2014 21:29] – angelegt Frickelpiet | multikopter:logbuch_flyduspider_apm [18.05.2023 12:16] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Logbuch Flyduspider APM ====== | ====== Logbuch Flyduspider APM ====== | ||
- | ===== 3.9.2014 ===== | + | ===== April 2016 ===== |
+ | Kopter endlich auf FPV umgebaut. Demnächst Erstflug. | ||
+ | |||
+ | ===== 12.09.2014 ===== | ||
+ | Heute Loiter bei starkem Wind. Die Position wird gut gehalten, aber die Höhe muss bei Böen nachgeregelt werden. | ||
+ | |||
+ | ===== 05.09.2014 ===== | ||
+ | Testflug mit GPS: perfekt! Steht wie angenagelt in der Luft. Viel gibt es nicht zu verbessern. Evtl. könnte der Kopter im Loiter-Modus sensibler auf Roll- und Pitsch-Eingaben reagieren. Insgesamt macht die APM 2.6 einen derartig guten Eindruck auf mich, dass ich im Winter den [[Mikrokopter: | ||
+ | |||
+ | ===== 03.09.2014 ===== | ||
Jungfernflug bei sonnigem Wetter und recht starkem Wind. Werte für Stabilize Roll und Stabilize Pitch von 4,5 auf 2,5 heruntergesetzt. P-Werte für Rate Roll und Rate Pitch von 0,15 auf 0,13 heruntergesetzt. Der Kopter fliegt perfekt. Auch die Höhe wird gut gehalten. Kein Vergleich zu MultiWii! GPS hat aufgrund eines falsch montierten und eingerichteten GPS-/ | Jungfernflug bei sonnigem Wetter und recht starkem Wind. Werte für Stabilize Roll und Stabilize Pitch von 4,5 auf 2,5 heruntergesetzt. P-Werte für Rate Roll und Rate Pitch von 0,15 auf 0,13 heruntergesetzt. Der Kopter fliegt perfekt. Auch die Höhe wird gut gehalten. Kein Vergleich zu MultiWii! GPS hat aufgrund eines falsch montierten und eingerichteten GPS-/ | ||
Tags: #Logbuch # | Tags: #Logbuch # |
multikopter/logbuch_flyduspider_apm.1409858997.txt.gz · Zuletzt geändert: 18.05.2023 09:07 (Externe Bearbeitung)