3d-druck:inbetriebnahme_hexagon_v2
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3d-druck:inbetriebnahme_hexagon_v2 [28.02.2016 17:51] – Frickelpiet | 3d-druck:inbetriebnahme_hexagon_v2 [18.05.2023 12:15] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
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====== Inbetriebnahme Hexagon V2 ====== | ====== Inbetriebnahme Hexagon V2 ====== | ||
- | Auf dieser Seite dokumentiere ich die Inbetriebnahme | + | Auf dieser Seite dokumentiere ich die Inbetriebnahme |
- | Für den Hexagon V2 gibt es eine vorkonfigurierte | + | ===== Firmware |
- | Weil in dem von Youprintin3d gelieferten Bausatz RAPS128 Motortreiber enthalten sind (anstatt Motortreiber | + | Für den Hexagon V2 (mit RADDS 1.5 Shield und RAPS128 Motortreibern) gibt es eine vorkonfigurierte Firmware |
+ | * Die Datei " | ||
+ | * Das Verzeichnis " | ||
+ | In der Arduino-Software kann dann das " | ||
- | Firmware | + | Anschließend kann die vorkonfigurierte |
- | Der Arduino wird mit dem Computer verbunden. Strom bekommt | + | |
+ | Hat die Übertragung geklappt, bootet der Arduino und zeigt im Display die Firmware-Version etc. an. | ||
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+ | ===== Test ===== | ||
+ | Wenn der Drucker richtig zusammengebaut und die Elektronik richtig verkabelt ist, sollte der Drucker jetzt für einen ersten Test bereit sein. Dafür wird der Drucker mit dem Computer verbunden, das Netzteil eingeschaltet und Repetier Host gestartet. Mit Repetier Host sollte sich nun der Effektor in X-, Y- und Z-Richtung bewegen lassen. Der Extruder-Motor reagiert erst auf Eingaben, wenn der Extruder aufgeheizt ist. | ||
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+ | Bei meinem Drucker klappte zunächst gar nichts: Nur der Motor an dem B-Pylon verrichtete seinen Dienst. Die Fehlersuche hat ein paar Tage gedauert. Nachdem ich alle Kabel überprüft und sichergestellt hatte, dass sowohl alle Motortreiber als auch alle Motoren in Ordnung waren, kamen als Fehlerursache eigentlich nur noch der Arduino und das RADDS in Frage. Ein Austausch des RADDS brachte dann den Erfolg. | ||
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+ | ===== Kalibrierung===== | ||
+ | Die Kalibrierung ist im Grunde genommen sehr einfach. Was warum gemacht werden muss und wie das geht ist in der Anleitung beschrieben. Wichtig ist, die Höhe des Bauraums auszumessen (nach dem Homen den Effektor ganz nach unten fahren und den Wert ablesen). Danach wird der Abstand des Druckkopfs zum Druckbett eingestellt, | ||
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+ | * Papier zu fest --> Schraube reindrehen (rechts herum) | ||
+ | * Papier zu lose --> Schraube rausdrehen (links herum) | ||
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+ | Da der Drucker auch gleich flach druckte, musste ich keine weiteren Einstellungen vornehmen. Nach dem ersten größeren Druck musste ich allerdings den Abstand des Druckkopfs noch einmal nachjustieren, | ||
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+ | Anstatt an den Schrauben zu drehen, kann man auch die einzelnen Rod-Längen im EEPROM korrigieren. Wie das gemacht wird, ist im RepRap-Forum beschrieben: | ||
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+ | Nach zwei Wochen musste ich die Höhe des Druckraums korrigieren, | ||
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+ | Einen Überblick über die Kalibrierung eines Deltadruckers gibt dieser Diskussionsbeitrag: | ||
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- | Tags: 3D-Druck | + | Tags: #3D-Druck |
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